工作总结
(可收藏)试用期工作总结。
三个月的试用期,我从第一天进车间开始算起。那天上午,前任离职时留下的控制模块代码还没人敢动——监控系统每收到1000个数据点就卡顿两三秒,操作工已经养成习惯:点完按钮后去倒杯水,回来再看结果。
我先用Wireshark挂了一晚抓包,排除网络抖动和交换机的毛病。数据回来一看,问题不在外面,在我自己手里的代码——一个循环校验函数占掉八成CPU。原来的写法简单粗暴:整个数据包拿来从头算到尾,包越大越慢。我翻了代码提交记录,原作者两年前从网上抄的一段CRC32,连注释都没改。没有设计文档,没有边界说明,就这么跑了两年。
解决方案不复杂:把静态数据段的校验结果缓存下来,只算动态变化的那一小块。我开了128字节的缓存区,加了两个状态标志位,前后改了一百多行。改完那天晚上我自己搭了压力台——用脚本模拟1200点/秒的写入,跑了四个小时,日志里一次超时都没出现。第二天上班,我把改动推到测试环境,跟组长说“先别上线,挂三天看”。三天后监控后台显示最大延迟0.3秒,稳定。上线那天我特意留在车间没走,等第一波高峰过去,运维发来一条消息:“昨晚高峰期没崩。”我把那条消息截了图,存在手机里。 [好句摘抄网 799918.CoM]
试用期第六周,周三晚上十点多,车间电话打到手机上:“后段包装线PLC又重启了,换了三个备用模块都不行。”我到现场时,班长老周已经骂了一圈。我先从供电查——电压稳的;再查通信线——Profibus线缆屏蔽层接地也正常。最笨的法子:把所有从站强制下线,然后一个一个恢复。恢复第一个、第二个都没事,到第三个伺服驱动器时,故障重现了。我心想,不对,这个驱动器上周刚保养过。
拆开驱动器的控制端子排,拿手电一照,发现一根24V信号线和屏蔽层之间有一小块发黑的碳化痕迹。老周说是半年前一次短路烧的,当时换了保险就完事了,没换端子。我借了兆欧表一测,绝缘电阻只有0.5MΩ,标准要求20以上。这种漏电不彻底短路,但会随机丢包,PLC收不到心跳就以为自己挂了。换掉整个端子排和那段信号线,再通电,连续跑一天一夜没出问题。第二天我把检查步骤写进巡检本上,让电工每周测一次关键端子的绝缘。上个月他们按这个单子提前发现了两处同类隐患。
再说说验收那档事。一批新传感器到货,抽检测响应时间,离散度大得离谱。按国标,100个样品里允许5个超出标称值±10%,我们实测12个不合格。供应商销售说“差这么点不影响使用”,质量主管也觉得按流程拒收就行,不用折腾。我没听劝,自己搭了两台测试台架:一边用合格样品跑完整生产节拍,另一边用超差样品跑。录了40分钟曲线,超差样品里有3个在连续工作后信号开始漂,机械臂定位偏差超过2毫米——这会导致包装错位,回头整条线都得停机。我把曲线截图和数据整理成一页纸,甩到采购和质量的联席会上。最后那批货全退。从那以后,我把传感器的抽检改成了全检,多花半小时,但车间再没因为这个原因停过线。
振动异常那次让我看清了自己的短板。一台减速机运行时有异响,我从振动传感器上能读出频谱,知道哪个频率分量高了,但拆开齿轮箱后,维修老李过来看了一眼,指着齿面说“这个是点蚀,那个是胶合”。我问他怎么看出来的,他说“干二十年了,眼睛就是尺”。我当时挺服气的——我会分析信号,但不会认磨损形貌。下个月我准备拆三台旧减速机,一个个齿对着照片认,把这门硬功夫补上。
试用期里,有几件事让我挺难受的。比如第一次改缓存区那块代码,测试时忘了处理缓存失效的情况,差点导致数据错乱,组长帮我兜底,在代码评审时说了句“下次先写单元测试”。我把这句话记在笔记本扉页上。还有一次验收报告写得太硬,直接把供应商惹毛了,采购找我谈话说“可以拒绝不合格品,别把人往死里得罪”。现在我会在报告后面加一页《实测数据说明》,客客气气写清楚原因。
三个月的活干下来,我最大的体会是:技术判断不能靠感觉,每一个结论背后都得有实测数据。同样,处理故障时最怕上来就猜,按顺序排查——供电、通信、负载、信号完整性——一步步来,走得慢,但走得准。那些半夜的抢修、压力测试的夜班、一个人对着示波器发呆的下午,回头看都是值得的。
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